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減壓閥的常見的故障(zhàng)及其解決辦法是什麽?

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減壓閥的常見的故障及其解決辦法是(shì)什麽?減壓閥的常見的故障有:出口壓力很(hěn)低,即使擰緊調壓手輪,壓力也升不起來。或者,不穩壓,壓力振(zhèn)擺大,有時噪聲大等。下麵小(xiǎo)編就這兩個問題來講(jiǎng)講關於減壓閥(fá)的常見的故障和(hé)相(xiàng)關的解(jiě)決辦法吧!

一、出口(kǒu)壓力很低,即使擰緊調壓手(shǒu)輪,壓力也升不起來

(1)減壓閥進出油口接反了(le):對板式閥為安裝板設(shè)計有錯,對管式閥是接管錯誤。J型減壓閥的進出油口跟Y型溢流閥的進出(chū)油口剛好相反。用戶使用時(shí)請注意閥(fá)上油口附近所打的鋼印標記(Pl、P2、L等字樣),或(huò)查閱(yuè)液壓元件產(chǎn)品目錄,不可設計錯和接(jiē)錯。

(2)進油(yóu)口壓力太低,經減壓閥芯節流口後,從出油口輸出的壓力更低,此時應查明(míng)進油口壓(yā)力低的原因(例如溢(yì)流閥故障)。

(3)減壓閥下遊回路負載太(tài)小.壓力建立不起來(lái),此時可考慮在減壓閥下遊(yóu)串接節流閥來解決。

(4)先導閥(fá)(錐閥)與閥座配合麵之間因汙物滯(zhì)留而接觸不(bú)良,不密合;或先導錐閥有嚴(yán)重劃傷,閥座配合孑L失圓,有(yǒu)缺口,造成先導閥(fá)芯與閥座孔不密合。

(5)拆修時,漏(lòu)裝錐閥或錐閥未安裝在閥座孔內。對此(cǐ),可檢查錐(zhuī)閥的裝配情況或密合情況。

(6)主閥芯上長阻尼(ní)孔被汙物堵塞,如圖3-21所示,P2腔的油液不能經長阻尼孔e流入主閥彈簧腔,出油腔P2的反饋壓力傳遞不(bú)到先(xiān)導錐閥上(shàng),使導閥失去了對主閥出口壓力的調節作用。阻尼孔堵塞後(hòu),主閥P。腔失去了油壓p3的作用,使主閥變成一個彈簧力很(hěn)弱(隻有主閥(fá)平(píng)衡彈簧)的直動式滑閥,故(gù)在出油口壓力很低時,便可克服平衡彈簧的作用力而使減壓閥節流口(kǒu)關小ymin,這樣進油口壓力(lì)p1經(jīng)ymin節流口(kǒu)大幅度降壓至p2,使出油口壓力上不來。應(yīng)使長阻尼孔通暢。

(7)先(xiān)導閥彈簧(調壓彈簧)錯裝成軟彈簧,或者因彈簧疲勞產生永久變形或者折(shé)斷等原因,造成p2壓力調不高,隻能調到某一低的定值,此值遠低於減壓(yā)閥的最(zuì)大調節壓力。

⑧調壓手柄因螺紋拉傷或有(yǒu)效深度不夠,不能擰到底而使(shǐ)得壓力不能調到最大。

⑨閥蓋與閥體之間(jiān)的密封不(bú)良,嚴重漏油。產生(shēng)原因可能是O形圈漏裝或損傷,壓緊螺釘未(wèi)擰緊以及閥蓋加工時出現端麵平麵度誤差,一般是四周凸,中間凹。

⑩主閥芯因汙物、毛刺等卡死在小(xiǎo)開(kāi)度的位置上,使出口壓力低。可進行(háng)清洗與去毛刺。

二、不穩(wěn)壓,壓力振擺大,有時噪聲大

根據相關標準的規定(dìng),J型減壓閥壓力振擺為±o.lMPa,JF型為±o.3MPa,超過此標準為壓力振擺大,不穩壓。

(1)J型與JF型減(jiǎn)壓閥為先導式,先導閥與溢流閥通用,所以產生壓力振擺大(dà)的原因和(hé)排除方法可參照溢流閥的有(yǒu)關部分進行。

(2)減壓(yā)閥在超過額定流量下(xià)使用時,往往會出現主閥(fá)振(zhèn)蕩現象,使減壓閥不穩壓,此時出油口壓力出現“升壓一降壓一再升壓一再降壓”的循環,所以一定要選用適(shì)合型號規格的減壓閥。

(3)泄油口L受的(de)背壓大,也會產生壓力(lì)振擺(bǎi)大(dà)和不穩壓的現象(xiàng),泄油管宜單獨(dú)回油。

(4)彈簧變形或剛度不好(熱(rè)處理不好),導致壓力波動(dòng)大,可更換合格的彈(dàn)簧。

以上就是關於減壓(yā)閥出口壓力很低,即使擰緊調壓手輪(lún),壓力(lì)也升不起來,以(yǐ)及減壓(yā)閥不穩壓,壓力振擺大,有(yǒu)時噪聲大的(de)故障(zhàng)相(xiàng)關解說。此外,大家還(hái)遇到關於減壓閥的(de)其他(tā)故障問題不(bú)知(zhī)道怎麽解決的,可以直接谘詢我們的(de)客服人(rén)員。

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